"Mirrico"

Специалисты технологической службы БЕ «Буровые растворы и технологии» завершили работы по ликвидации поглощений в ООО «Башнефть-Бурение» (ПАО АНК «Башнефть»). В процессе строительства скважины №926Г Спасского месторождения на глубине 1150 м началось поглощение бурового раствора интенсивностью 30м3/час и более, далее при углублении скважины до глубины 1418 м велась постоянная борьба с поглощениями различной интенсивности (установка цементных мостов, прокачка/установка ВУС, намывов и т.д.). Потери бурового раствора до установки системы QuickStone™ составили более 600 м3, потери гельцемента с наполнителями – более 350 м3.

Для ликвидации осложнений на основании данных ГИС были определены интервалы с наиболее интенсивным поглощением и закачано в скважину 5 м3 состава QuickStone™. Низкие реологические и тиксотропные свойства, высокая проникающая способность системы, а также легкость его использования (приготовление и прокачка состава не требует специального оборудования на буровой) позволило устранить проблему за 6 часов (для сравнения – с начала возникновения поглощения прошло 41 суток). Применение данной технологии позволило снизить интенсивность поглощения бурового раствора до приемлемых значений, позволяющих продолжать углубление скважины. На основании проведённой работы на Спасском месторождении технология QuickStone™ была признана эффективной в ОАО АНК «Башнефть».

До конца текущего года пройдет дополнительная апробация технологии на 4 скважинах заказчика.

188Ликвидация поглощений на башкирских месторождениях прошла успешно https://mirrico.ru/upload/resize_cache/iblock/68a/310_209_0/68a44d921e4330aa731fb030449545be.jpg
Ликвидация поглощений на башкирских месторождениях прошла успешно
23.08.2013
Ликвидация поглощений на башкирских месторождениях прошла успешно

Специалисты технологической службы БЕ «Буровые растворы и технологии» завершили работы по ликвидации поглощений в ООО «Башнефть-Бурение» (ПАО АНК «Башнефть»). В процессе строительства скважины №926Г Спасского месторождения на глубине 1150 м началось поглощение бурового раствора интенсивностью 30м3/час и более, далее при углублении скважины до глубины 1418 м велась постоянная борьба с поглощениями различной интенсивности (установка цементных мостов, прокачка/установка ВУС, намывов и т.д.). Потери бурового раствора до установки системы QuickStone™ составили более 600 м3, потери гельцемента с наполнителями – более 350 м3.

Для ликвидации осложнений на основании данных ГИС были определены интервалы с наиболее интенсивным поглощением и закачано в скважину 5 м3 состава QuickStone™. Низкие реологические и тиксотропные свойства, высокая проникающая способность системы, а также легкость его использования (приготовление и прокачка состава не требует специального оборудования на буровой) позволило устранить проблему за 6 часов (для сравнения – с начала возникновения поглощения прошло 41 суток). Применение данной технологии позволило снизить интенсивность поглощения бурового раствора до приемлемых значений, позволяющих продолжать углубление скважины. На основании проведённой работы на Спасском месторождении технология QuickStone™ была признана эффективной в ОАО АНК «Башнефть».

До конца текущего года пройдет дополнительная апробация технологии на 4 скважинах заказчика.


Поделиться в социальных сетях

Укажите Ваш email для получения рассылки.

Нажимая кнопку «Отправить», Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных

Подать идею